一、应用场景
某半导体电子洁净车间,无油螺杆空压机组产生的压缩空气,在吸附式干燥器(AD)后端的精密过滤器频繁出现0.8ppm液态水析出(远C ISO 8573-1 Class 1的0.01ppm要求),导致光刻设备雾化报警停机,良品率受损。
污染源诊断与热力学分析
后冷器X能检测:
出口空气露点温度J降至32℃,W法有X析出水分(后冷器设计目标应≤25℃)。
换热管结垢热阻增加45%,冷却水进出口温差不足3℃。
冷凝水管理审计:
自动排水器故障率达30%,造成冷凝液积累并带出。
管路未保温段(长约15米)因温降产生二次冷凝。
AD塔再生能耗浪费:
再生耗气占比高达18.5%(热再生设计合理值应≤12%),造成压缩空气浪费。
再生排热量直接排放,年损失热能约1850GJ。
系统性水污染治理与热能回收
高X后冷却系统改造:
更换 耐腐蚀镍铜合金管束后冷器(壁厚减薄40%,导热系数+35%)。
加装自动反冲排污系统(结垢S度降低75%)。
零液态水保障工程:
实施全管路恒温电伴热保温(维持管壁温度>40℃)。
部署智能脉冲排水器(带压力补偿和液位传感器,排水C底可靠)。
吸附式干燥器升级与全热回收:
零气耗热回收干燥器(ZR-HR)改造:
内置废热换热器模块,利用再生排热气预热再生进气。
再生耗气比例降至7%。
增设热能回收单元(HRU):
回收85%再生余热(约1570GJ/年)用于工艺热水(85℃)。
集成露点预冷系统,将AD入口空气预先冷却至18℃,显著降低吸附负荷。
二、效果验证
改造后压缩空气压力露点稳定在-40℃以下(满足Class 1要求),彻D杜J液态水问题。光刻机停机故障归零。年节省压缩空气耗能约82万kWh,热能回收价值C65万元。投资回收期<1.5年。